【降本增效】焦化一廠煉焦車(chē)間推進(jìn)工藝改進(jìn)、設(shè)備技改、修舊利廢等工作發(fā)表時(shí)間:2020-04-24 08:59 根據(jù)集團(tuán)董事長(zhǎng)關(guān)于降本增效的相關(guān)重要指示,焦化一廠煉焦車(chē)間按照廠部部署,立足實(shí)際,從能源動(dòng)力、原輔材料等諸多管控環(huán)節(jié),制定切實(shí)可行的降本增效措施,著力推進(jìn)工藝改進(jìn)、設(shè)備技改、修舊利廢等工作,將成本管理責(zé)任層層壓實(shí),落實(shí)到位,取得了明顯的安環(huán)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 工藝改進(jìn) ◆4月16日,焦化一廠煉焦車(chē)間在鞍山焦耐院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的指導(dǎo)下,對(duì)焦?fàn)t熱工工藝優(yōu)化改進(jìn)。采用先進(jìn)的測(cè)量?jī)x器,通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)口開(kāi)度和煙道吸力,科學(xué)調(diào)節(jié)煤氣和空氣配比,拉長(zhǎng)燃燒火焰,合理高向加熱,確保焦餅上下溫度均勻穩(wěn)定。經(jīng)過(guò)一周的試行,工藝指標(biāo)穩(wěn)定,生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。空氣過(guò)剩系數(shù)控制在1.1—1.15之間,煙氣中氧含量由原來(lái)的10%降至7.3%,煙氣中氮氧化物濃度由原來(lái)的850mg/m3降至650mg/m3,每座焦?fàn)t煤氣用量節(jié)約400m3/h,既減少了熱量損耗和煤氣消耗,又提高了熱工效率,同時(shí)也降低了焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝工段的動(dòng)力和輔料消耗。經(jīng)核算,每年焦?fàn)t自身可節(jié)省煤氣約691.2萬(wàn)立方米,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益約241.9萬(wàn)元;每年可節(jié)省氨水約900噸,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益約94.5萬(wàn)元。 ◆對(duì)熄焦廢水處理曝氣池運(yùn)行工藝進(jìn)行技改,將原來(lái)的羅茨風(fēng)機(jī)(電機(jī)額定功率11KW)供風(fēng)改為系統(tǒng)壓縮空氣,使得羅茨風(fēng)機(jī)由運(yùn)行轉(zhuǎn)為停運(yùn)狀態(tài)。經(jīng)計(jì)算,年可節(jié)電約7.7萬(wàn)度,年可降低運(yùn)行成本約3.5萬(wàn)元。 設(shè)備技改 ◆對(duì)推焦車(chē)平煤桿進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),增加壓煤小船,使得單爐裝煤量增加0.5噸,焦炭產(chǎn)量提高0.3噸,有效提高了單爐效率和焦炭產(chǎn)量。根據(jù)123爐/日生產(chǎn)實(shí)際計(jì)算,焦炭產(chǎn)量增加37噸/日。 ◆對(duì)煉焦生產(chǎn)辦公樓和運(yùn)焦系統(tǒng)104、105皮帶通廊照明線路進(jìn)行技改,在不影響辦公和生產(chǎn)運(yùn)行照明的前提下,煉焦生產(chǎn)辦公樓限停48盞(每盞48瓦),運(yùn)焦系統(tǒng)限停51盞(每盞20瓦),根據(jù)實(shí)際照明時(shí)間,每年可節(jié)電6088度,核計(jì)2740元。同時(shí),將煤塔一層衛(wèi)生間、地面除塵站樓道照明開(kāi)關(guān)改造為感應(yīng)開(kāi)關(guān),為節(jié)電創(chuàng)造了很好的基礎(chǔ)條件。 修舊利廢 ◆利用檢修剩余邊角料制作熄焦塔底退水溝擋焦篦,有效減少了熄焦粉中的焦炭含量,降低了焦炭損耗。 ◆利用廢舊的包膠皮帶滾筒,進(jìn)行委外包膠,實(shí)現(xiàn)二次利用,極大降低了備品更換成本。 廠部部署有方,車(chē)間實(shí)施高效。干部員工降本增效的舉措和效果,彰顯了金達(dá)人崇高的敬業(yè)盡責(zé)風(fēng)范和現(xiàn)代企業(yè)的主人翁精神,值得大家學(xué)習(xí)。
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